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标题: 重新设计箍筋,现金酬谢。 [打印本页]

作者: 哈利波特别小    时间: 2016-4-18 00:46
标题: 重新设计箍筋,现金酬谢。
现有u型箍筋:这玩意三个孔,三个孔所在的平面要求是平行的,这是锻件,因为使用1600吨锤锻造,所以当锤子打零件后,零件有点变形,无法保持三个孔所在的平面平行,导致孔对不上轴。想通过cnc数控更好地控制,但是效果不好,不平行,对不齐,废品率高。单段锤锻造&精密加工6061 T6合金。
请提供解决方案:1 工艺改进。保持三个孔所在的端面平行。同时保证孔位精度。
2重新设计。改材料,改外形,改成型加工方式,将现有u型箍筋分拆,都可以。
所以我们需要改变制造成型工艺来代替锻造。甚至对零件重新设计。
有能力解决的朋友给我发邮件 leaf-everest@outlook.com
在广州的朋友可以见面。


作者: 德一汽配-德    时间: 2016-4-18 00:48
保证孔端面平行,可以锻造上留余量加工
保证孔轴线平行,数控是可以保证的吧
这个应该都用了的吧?都不行?
作者: 百鬼竹林    时间: 2016-4-18 00:48
你好,我不在加工现场。产品是外发的。端面留余量,能具体点吗?您熟悉这个加工过程吗?如果,您能解决这个问题,真心感谢。在广州吗,希望有机会能请你吃饭
作者: 08452485    时间: 2016-4-18 00:54
以前单位有生产连杆,觉得工艺类似
都是简单的东西
如果能帮到你就太好了
作者: wayne_z    时间: 2016-4-18 00:58
这个零件比一般的连杆要复杂。锻打想保证3个面的平行度基本上是不可行的。CNC加工后三个面仍不平行,我分析原因可能是加工时压板压住相应平面,加工完后取掉压板产品回弹变形所致。我个人认为目前这种问题的合理解决办法是:1.产品锻后冷却至常温,然后做一次精整行(冷冲);2.CNC的夹具需要注意改善,尽量避免产品与夹具大面积接触以降低回弹的可能性;3.如果以上两点还不能解决,可以考虑CNC加工后再精整形一次(允许的情况下)
我以前也碰到过类似问题,通过锻后精整形解决了。希望能够帮助到你。
作者: hl8797    时间: 2016-4-18 01:05
工装  要什么cnc呢  装夹的误差 是不可避免的
这个就得看工装做的怎么样了
作者: chen05802102    时间: 2016-4-18 01:07
模锻、、、、精锻。。。。。。精冲可以搞定,搞不定你就外协吧,
作者: jj19890124    时间: 2016-7-15 15:22
看到这个零件,我也想起我一段伤心的经历,给上海一家年产值100亿的汽车发动机厂干一个发动机链接件,也是这个鬼玩意形状,但是“锻”这个工艺我不懂,我们用的是冷镦模做的,在冲压飞边,加工中心。也是要求3个面的平面度0.05,搞苦了,真的,就是要控制加工中心夹具的装夹回弹这个问题,主要是我们加工中心后还有一道抛丸去毛刺的工序,我屮艸芔茻类,各种整形工具都上了,最后我实在是没办法,自己请辞了。楼主祝你好运
作者: 蓝天心    时间: 2017-4-22 16:05
加工中心的工装要做好啊!0.05测量都是个问题!
作者: 2314036358    时间: 2017-5-8 14:14
楼主很专业,写得很好!
作者: zhaoyh52    时间: 2017-9-28 09:29
这个加工没有太大的难度
作者: wtudwiqpl    时间: 2017-12-4 15:12
好好学习,天天向上!
作者: solidworks999    时间: 2018-1-18 09:46
楼主可以设计一个调形工装
作者: star103    时间: 2018-3-5 09:19
感谢楼主分享,很不错!
作者: nusmud908    时间: 2018-8-23 22:48
感谢楼主分享,很不错!
作者: 蓝色太子    时间: 2019-6-9 14:28
感谢楼主分享,很不错!
作者: lw3204    时间: 2021-1-31 13:02
楼主辛苦了!
作者: yxyywgm    时间: 2021-5-12 12:46
可以设计锻模解决
作者: HSD321    时间: 2021-5-15 14:22
好好学习,天天向上!




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